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【科技创新】首自信工装增效(二十三)| 聚力创新破难题 提质增效保安全
发布时间:2026/06/23 发布人:杨佳林

传统工装作为生产线上的长期伙伴,其背后却隐藏着效率的短板与创新机遇的空白。面对日益激烈的市场竞争与全行业数字化转型的浪潮,实现高效运营已不再是可选项,而是企业生存与发展、赢得未来话语权的必经之路。首自信公司的一线团队,将洞察聚焦于最为熟悉却常被低估的“工装”环节——以“工装增效”为战略支点,掀起一场围绕效率重塑与价值深挖的全面变革。这场始于工装的革新,正是首自信主动响应市场、向内挖掘潜能、向外输送价值的生动实践,它印证了:在智能制造的时代,唯有将生产现场的每一个环节都与市场逻辑紧密对齐,才能真正实现从“生产导向”到“价值导向”的跨越。

本期为您介绍“两种创新工装”的最新系列升级改造。它由职工自主创新研制而成,大幅提升工作效率和施工作业安全性。

场景一:更换变频器电容器小车

改造前:

首钢京唐冷轧部2#酸轧产线和热轧部2250产线TMEIC 70主传变频器中的主电容是TMEIC 70主传变频器的整流和逆变主回路中是至关重要的元器件。在巡检或发生故障需更换主电容时因主电容体型较大,尺寸为长470mm,宽265mm,高490mm,重量可达67kg,且柜内的空间小和支撑框架间裸空,电容在柜内无法平移导致拆卸和安装施工过程比较困难,当主电容需进行更换时,没有专用拆装工装件会造成作业时间过长,甚至在拆卸过程中存在造成柜内元器件损坏和人员磕伤砸伤的重大事故隐患。

改造后:

聚焦这一更换技术难点,首自信冷轧技术组针对以上情况自主研发了一种更换主电容小车,此小车包括车体和搭接件,车体的上侧装设有可升降的升降台;搭接件可连接于升降台也可独立放置,搭接件可伸入至变频器柜内,搭接件的底部与支架匹配,以使升降台和搭接件形成供电容器平移通过的平台。将工装件搭装在变频器柜内钢结构上和升降小车上,然后通过两者间的配合将电容器从功率柜内移出。

此工装件的投用后可便捷地更换变频器内的电容器,避免主电容在移出过程中与柜内精密元器件发生磕碰,节省人力,大大提高了电容器更换作业效率;且对保护电容器或其他变频器元器件不受损害。工装搭载的搭接板允许主电容平稳移动,并通过与升降小车的搭板平台对接,可将电容平稳移出柜体,转运至电气室指定位置。此方案不仅极大地提升了施工作业安全性,有效保障了人员与设备安全,还解决了因变频器柜内部空间有限而导致的作业难题。

 

场景二:氧枪横移车安全升级

改造前:安全隐患突出,生产衔接不畅​

原有转炉氧枪系统采用 “双枪双横移车” 设计,吹炼与溅渣需切换专用氧枪,两辆横移车联动驱动换枪。但实际运行中痛点明显:上下氧枪横移车时,现场与主控室缺乏有效联动机制,信息传递滞后;横移车护栏存在缺口,人员作业时易发生坠落、碰撞风险;故障处理时,生产与检修难以精准协同,既影响效率又暗藏安全隐患,成为制约生产安全的关键瓶颈。​

改造中:精准施策,四步筑牢安全屏障​

为彻底解决隐患,改造分四步精准推进:​

1.现场升级:在横移车处加装磁吸门及专用控制开关,从硬件上筑牢安全防线;​

2.程序开发:编写 “现场上下车请求 - 主控室允许” 专属程序,建立双向联动机制;​

3.合规审批:完成程序修改全流程合规审批,确保改造符合安全规范;

4.画面优化:在主控室氧枪横移操作画面,新增上下车允许按钮、磁吸门连锁投入及取消按钮,实现操作可视化。​

改造后:安全可控,效率提升

改造后实现双重保障:现场人员需先发起上下车请求,经主控室允许后,指示灯亮起,按下连锁解除按钮方可开启磁吸门,作业完成后按下复位按钮关闭;若磁吸门未闭合,氧枪横移条件自动失效,彻底杜绝作业时氧枪误动风险。同时,现场与主控室联动更顺畅,故障处理衔接高效,既保障了人员安全,又提升了生产作业效率,为稳定生产奠定坚实基础。

首自信系列工装改造,是公司将内部创新直接对接市场需求、将技术能力转化为竞争优势的战略性举措。它标志着首自信公司通过持续自主创新与前瞻性探索,构建了一个“研发-实践-反馈-迭代”的闭环增长模式。这不仅让科技赋能效率,更让效率驱动效益,最终在激烈的市场竞争中,为客户构建起不可替代的信任基石,为企业锻造出面向未来的核心发展引擎。

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