在京唐公司焦化作业部脱硫脱硝现场,一场由首自信公司一线职工主导的“微创新”,正以“四两拨千斤”之势改写生产逻辑。这项名为“脱硝氨水泵自动启停喷氨”的操作法,仅投入千元调试费用,便彻底解决了长期困扰生产的喷氨难题,预计年创经济效益超百万元,成为基层岗位深挖降本潜力的生动注脚。

痛点寻根:告别“人盯数据”的被动战
过去,脱硫脱硝喷氨环节长期依赖“人盯数据、手动调节”的传统模式。操作工需时刻紧盯出口氮氧化物数值,一旦数据攀升便匆忙启泵,凭经验调节氨水流量。这种“跟着感觉走”的操作暗藏多重隐患:若反应稍有延迟,氮氧化物便会突破环保红线;为避免超标盲目加大喷氨量,又易造成氨水浪费,甚至引发氨逃逸超标。更棘手的是,环保排放指标随监管要求动态调整,一线操作人员需反复修改参数、频繁启停设备,既耗时费力,又难以保证稳定性。“那时候,操作工连喝水都要盯着屏幕,就怕数据‘冒尖’。”

靶向破局:巧施“自动联锁”的精准招
首自信公司京唐运行事业部技术工程师带领攻关团队扎进现场,连续一周蹲守记录运行数据,梳理出“人工干预滞后、流量控制粗放、操作标准不统一”三大症结。团队反复研讨控制逻辑,最终敲定“参数预设+自动联锁”的优化方案。

效益说话:算好“小投入大产出”的明白账
这项改造的“性价比”令人惊叹:无需更换大型设备,仅投入千元完成程序调试,便实现了全流程自动化控制。如今,操作工只需提前输入目标参数,便可从繁琐的人工操作中解脱出来,日常仅需巡检确认设备状态。数据是最有力的证明:改造后,氨水日均消耗量从7.2立方米降至5立方米,按当前市场价格计算,年节约成本超百万元;同时彻底消除了人工操作滞后导致的环保超标风险,氨逃逸指标稳定达标,职工操作频次降低60%以上。
目前,这项“脱硝氨水泵自动启停喷氨操作法”已获评京唐公司最佳操作法,并在焦化作业部全面推广。从“人控”到“智控”,从“粗放”到“精准”,首自信技术人员用小改造诠释了大智慧——只要扎根一线找痛点、立足岗位搞创新,就能让降本增效的种子在生产的每个环节生根发芽。