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【科技创新】首自信工装增效(十七)| 转炉干法除尘热电偶快拆工装
发布时间:2025/12/24 发布人:杨佳林

传统工装作为生产线上的长期伙伴,其背后却隐藏着效率的短板与创新机遇的空白。面对日益激烈的市场竞争与全行业数字化转型的浪潮,实现高效运营已不再是可选项,而是企业生存和发展的必经之路。首自信公司一线团队聚焦于最为熟悉却常被低估的“工装”环节——以“工装增效”作为战略支点,掀起一场提升效率和深挖价值的全面变革。这场始于工装的革新,正是首自信积极响应市场、向内挖掘潜能、向外输送价值的生动实践,它印证了:在智能制造的时代,唯有将生产现场的每一个环节都与市场逻辑紧密对齐,才能真正实现从“生产导向”到“价值导向”的跨越。

本期,让我们认识一下“转炉干法除尘热电偶快拆工装”,它由职工自主创新研制而成,大幅提升工作效率。

在转炉生产的核心环节中,干法除尘系统的稳定运行直接影响工艺精度与生产效率。该系统配备的5支关键热电偶(蒸发冷却器出口2支、静电除尘器入口2支及出口1支),是调控蒸发冷却器喷水流量、ID风机风量,保障除尘效果与氧枪吹炼质量的“温度哨兵”。然而,长期以来,热电偶拆卸难题一直困扰着一线运维团队。

由于安装底座孔位狭小,热电偶在高温、多尘的工作环境下,外壳易沾灰板结、体积增大且质地变硬,导致日常检查或更换时常出现“卡壳”现象。传统拆卸方式需2人协作耗时2小时,部分顽固卡滞的热电偶甚至只能切割废弃,不仅耗费大量人力工时,还造成了严重的经济损失——每座转炉年均因硬拆或切割损失3支热电偶,按单支2万元计算,年经济损失高达6万元。

改造前:

为解决这一生产难题,技术团队经过深入研究和反复试验,创新设计出一款“底座+变径连接件”模块化拆装工装。该工装采用边长10厘米、厚度3厘米的正方体底座,中间开设内螺纹孔并焊接固定于管道;变径连接件则巧妙地设计为“半正方形+半圆形”复合结构,中间预留热电偶安装的内螺纹孔,圆形端加工外螺纹与底座精准适配。通过扩大开孔尺寸,使得板结变粗的热电偶能够轻松取出。

这套工装的使用流程极为便捷:安装时只需将热电偶固定在变径连接件上,再将连接件与底座紧固即可;拆卸时则反向操作,1人仅需10分钟即可完成,彻底告别了以往敲击、切割等繁琐工序。投入使用后,热电偶实现零损耗,每年可直接节约成本6万元,同时大幅降低了因拆卸延误导致的生产工艺波动,运维效率提升超过90%。目前,该创新工装已通过QTI(质量技术改进)评审并正式获批推广,成为工业自动化领域小改小革的典范。

改造后:

首自信系列工装改造,是公司将内部创新直接对接市场需求、将技术能力转化为竞争优势的重要举措。它标志着首自信公司通过持续自主创新与前瞻性探索,构建了一个“研发-实践-反馈-迭代”的闭环增长模式。这不仅让科技赋能效率,更让效率驱动效益,最终在激烈的市场竞争中,为客户构建起不可替代的信任基石,为企业锻造出面向未来的核心发展引擎。

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